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[组图]清洁生产,以最低消耗和创新的管理实现企业效益
清洁生产,以最低消耗和创新的管理实现企业效益
作者:浙江清洁…    文章来源:本站原创    点击数:1287    更新时间:2006/6/18

 

杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司位于杭州市西溪路545号,系杭州啤酒厂与朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司合资成立的大型啤酒生产企业。公司在2003年通过清洁生产审核验收,成为浙江省首批清洁生产示范企业,被评为浙江省啤酒行业的首家绿色企业。公司的宗旨是:精心酿制,以最高的质量和真诚的服务来追求顾客的满意;清洁生产,以最低的消耗和创新的管理来实现企业的效益。

    公司02年被列为国家清洁生产试点之一,根据国家环保总局对试点企业清洁生产整体工作进度的要求,省清洁生产中心根据以往推行清洁生产工作经验,并结合该公司的实际情况,对在开展清洁生产工作中可能遇到的各类障碍问题进行了充分预测,提出了相应的对策和措施。

    省清洁生产中心对企业生产现状作全面的调查、分析、研究,现场考察生产、管理过程中最明显的废物和废物流失点,能耗和物耗最多的环节和数量,原料的输入和产出,物料管理状况、设备维护状况,从原材料、工艺技术、设备、员工、管理、废物特性等8个方面进行分析,并以此为基础确定审核重点,提出污染防治目标,同时实施明显的和易行的废物削减措施。

    审核小组在对审核重点进行详细评估基础上,严格贯彻边审核边纠正的原则,对发现的问题及时纠正,并继续提出了一些简易的无、低费废物削减方案,有些简单的无费方案立即得到实施。据估算,全部这些方案的实施,至少可使企业每年节粮 5.13吨,节水 8299吨,获得经并效益70多万元,同时改善车间环境。

    根据重点审核单元的评估结果,结合该公司实际情况,审核小组主要通过两条途径来产生备选方案。第一条途径是联合厂内工会,加强清洁生产宣传,向全厂职工发放清洁生产合理化建议书,由于职工处在生产的第一线,对操作管理过程中的问题最清楚,对如何减少排污、提高物料利用率等方面有一些切身的体会,因此容易提出一些比较切合实际无/低费的方案;第二条途径则是由审核小组成员针对在评估阶段发现的问题,通过查阅资料、对比先进企业的生产工艺设备及向啤酒工业技术专家、环保专家咨询,分别从原材料投入、工艺技术、设备、过程控制、废弃物回收利用、产品、员工、管理等八个方面提出方案。最后审核小组对所有收集上来的方案进行了分析汇总。

    在结合市场调查和收集一定资料的基础上,进行方案的技术/环境/经济的可行性分析和比较,从中选择和推荐了最佳的实行方案。

以下主要介绍CO2和废水回用流程:

一、废水回收利用

    CO2是啤酒发酵中最主要的副产物,也是啤酒酿造必不可少的重要原材料。CO2的合理利用不仅可以减少环境污染、节约能源消耗,而且对改进酿造工艺、提高啤酒的质量起着重要的作用。啤酒生产中首先通过糖化的作用将麦芽与大米或淀粉制成麦汁,再接种酵母,酵母在利用麦汁中的营养成分发酵的过程中,同时产生CO2。按照计算数据,实际生产中每立方米麦汁可回收的CO220㎏。由于发酵产生的CO2纯度不能满足生产直接使用的要求,所以,必须经过处理成液态CO2,再经蒸发成气态后才能投入生产使用。回收利用工艺流程见图41



                        41  CO2回收利用工艺流程图

 

    目前该公司配备的CO2回收系统的能力是每小时1000㎏,按照年产2.2亿L啤酒相对应的麦汁产量1.8亿L计算,一年可供回收的CO2数量在3600t左右,按照连续生产,日均可回收量为11t,由于啤酒生产淡旺季差别的存在,产量最高月份可达30000KL,日均可回收量达到20t,因此,公司配备了每小时回收能力达到1000㎏的设备,能够最大限度满足旺季的回收,同时,为了考虑淡旺季设备的工作效率,公司采用了两台500㎏压缩机,使设备的能力得到合理利用。

二、污水处理综合利用

    公司作为一家啤酒生产企业,是用水大户,由于产品用水有特殊的卫生及其它指标要求,因此,如何降低直接生产以外的用水也是应该考虑的重要事项。经过清洁生产,该公司实行对污水处理后的废水进行回用,找到了一条很好的节水途径。公司污水经过污水处理站处理达标后排入城市污水总管,COD指标达到50/L以下,SS指标达到50/L以下,pH值处于6.57.5之间。为了减少废水排放,节约水的消耗,对部分处理后的污水进行了回收利用,主要是用于锅炉冲渣与除尘脱硫、厂区绿化、冲槽、洗车等,回用水使用后重新排入公司污水管道内,进行循环处理,见图42

 



 

                  4污水经处理后的回用工艺流程图

 

    经过回收处理后的CO2纯度达到了99.99%,符合生产直接使用的要求,液态的CO2再经气化处理后,使用在啤酒生产中为达到标准规定的含量进行适量的补充,同时在高浓酿造稀释技术中,利用CO2置换稀释用水中的O2,并使之饱和,制作成专门的“稀释用碳酸水”,对改善现代啤酒风味,引领消费潮流提供了很好的品质保证。CO2的回收利用使生态环境得到了改善和保护,同时也有效地降低了生产过程中能源成本的消耗,按照每吨CO2购买价格940元计算,一年可节约生产成本338万元。

    用于锅炉房的回用水量约占总回用水量的50%,其它用途占50%。根据生产淡旺季的区别,公司目前每天回收利用的污水量在200600t之间,年总回收量可达到10t左右。污水处理后的废水回收利用充分节约了水资源,同时也降低了公司的生产成本,按照当前每吨工业用自来水4元的价格计算,全年可以直接节约水费约40万元,社会效益与经济效益明显。

    本次实施清洁生产所取得的收益使企业充分认识到,清洁生产是防治工业污染,解决环境问题的最佳途径,形成并促进了企业不断技术进步、管理规范有序的循环。就如公司宗旨所描述的:清洁生产,以最低的消耗和创新的管理来实现企业的效益。

 

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